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凝結水溶氧量影響因素的分析與
蕪湖電廠#2機凝汽器補水霧化改造效果的評價
由于我公司對外供熱流量的大幅提升(從25t/h提升到近期的65t/h),機組的補水量也同步大幅上升,造成凝結水過冷度上升、凝汽器除氧能力下降,凝結水溶氧量頻繁超標(20μg/l)。我公司在U205C修中對#2機組凝汽器的補水系統進行了噴頭霧化改造,取得了較好的效果,下面進行詳細的分析。
一、 凝結水溶氧量與機組負荷和補水量的關系
1、 凝結水溶氧量與補水量的關系
從上面趨勢圖可以發現:由于#1機供熱的補水量比不供熱的補水量大50-60t/h,凝結水溶氧量從平均20μg/l降至10μg/l。
從#1機不供熱與供熱兩個階段的凝結水溶氧量對比可以得出:凝結水溶氧量與凝汽器補水量成正方向變化——補水量越大,溶氧量越高
原理:凝汽器補水量的增大使凝結水的過冷度升高,凝汽器的除氧能力下降。
2、 凝結水溶氧量與機組負荷的關系
在大時段趨勢上
從上面趨勢圖可以發現,凝結水溶氧量與機組的負荷成反方向變化:從大時段趨勢上,負荷越高,溶氧量越低;負荷越低,溶氧量越高。
原理:負荷高時,凝汽器的排汽量增加,凝汽器補水更容易加熱到飽和狀態,凝汽器除氧能力增強。
二、 #2機凝汽器補水霧化改造效果的評價
2018年12月10日中班供熱切換:將供熱由#1機組切換至#2機組。我們將#1機與#2機供熱前后的凝結水溶氧量做對比,如下圖:
從上圖可發現:
1、#1機組(未進行凝汽器補水霧化改造)
2 不供熱時,#1機凝結水溶氧基本在20μg/L以下不超標。
2 供熱時,#1機凝結水溶氧大多時間超過標準值20μg/l;
說明:#1機溶氧受補水量影響十分明顯,不適應機組供熱大量補水的需求。
2、#2機組(已進行凝汽器補水霧化改造)
2 不供熱時,凝結水溶氧基本在10~20μg/L范圍內波動不超標
2 供熱時,凝結水溶氧也基本在10~20μg/L范圍內波動不超標
說明:#2機進行凝汽器補水霧化改造后,凝結水溶氧受補水量影響很小,可以滿足機組供熱大量補水的需求。